沉降離心機(jī)分離沉淀硫酸鋇試驗(yàn)研究
2018-07-12 17:37:19 點(diǎn)擊量:
我國生產(chǎn)硫酸鋇的廠家目前大都采用所謂的“黑灰法”, 即用芒硝和硫化鋇水溶液通過均相沉淀生產(chǎn)沉淀硫酸鋇, 同時副產(chǎn)硫化堿。 其中在過濾分離工
序, 目前在硫酸鋇行業(yè)中對此工序采用真空葉片機(jī)或廂式壓濾機(jī)來分離硫酸鋇的工藝[2], 此工藝在實(shí)際使用過程中存在許多缺點(diǎn): ①分離設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 占地面積大; ②副產(chǎn)物硫化鈉回收率差; ③葉片機(jī)分離時形成的濾餅不均勻, 易出現(xiàn)溝流現(xiàn)象, 導(dǎo)致過濾、洗滌周期長,軟水消耗量大。雖然廂式過濾機(jī)分離時形成濾餅均勻,但在洗滌時, 洗滌水易發(fā)生短路, 并且頭、尾板受其結(jié)構(gòu)的限制洗滌不充分。鑒于上述原因, 擬用臥式沉降離心機(jī)代替真空過濾機(jī)或廂式壓濾機(jī)的工藝來過濾分離沉淀硫酸鋇。
1 臥式沉降離心機(jī)的工作原理
臥式沉降離心機(jī)主要是由機(jī)座、機(jī)殼、轉(zhuǎn)鼓、螺旋推料器、差速器、電控柜等組成( 圖 1), 它的工作原理是: 當(dāng)要分離的懸浮液進(jìn)入離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓后,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力把比液相密度大的固相顆粒沉降到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁,由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對轉(zhuǎn)速不同, 二者存在有相對運(yùn)動(即轉(zhuǎn)速差),利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運(yùn)動把沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的固相推向轉(zhuǎn)鼓小端出口處排出,分離后的清液從離心機(jī)另一端排出[3]。
我們采用臥式沉降離心機(jī)的主要參數(shù):
轉(zhuǎn)鼓直徑: Φ420 mm 轉(zhuǎn)鼓有效長度: 1 680 mm
轉(zhuǎn)鼓形式: 圓柱- 圓錐形 轉(zhuǎn)鼓錐角: 2×8°
轉(zhuǎn)鼓最高轉(zhuǎn)速: 3 600 r/min 電機(jī)功率: 22 kW
2 試驗(yàn)過程
臥式沉降離心機(jī)工藝參數(shù)優(yōu)化包括它的轉(zhuǎn)速、溢流直徑、差轉(zhuǎn)速等各方面因素, 就生產(chǎn)工藝而言, 側(cè)重于分離后硫化鈉堿水的澄清度, 即減少堿液中帶有硫酸鋇顆粒, 因此我們對臥式沉降離心機(jī)的參數(shù)優(yōu)化, 主要從分離出硫化鈉堿水中含硫酸鋇的百分?jǐn)?shù)來考察。我們結(jié)合實(shí)際選擇確定考察的因素是: 轉(zhuǎn)速、溢流直徑、差轉(zhuǎn)速, 指標(biāo)為滿足生產(chǎn)要求的分離液澄清度和鋇渣含濕量。根據(jù)我們小試和有關(guān)理論數(shù)據(jù), 確定各個因素變化范圍為:轉(zhuǎn)速3000~3 600 r/min; 溢流直徑34~138mm; 差轉(zhuǎn)速 30~50 r/min, 每個因素取三個水平: 轉(zhuǎn)速3000、 3200、3600 r/min; 溢流直徑 134、136、38 cm; 差轉(zhuǎn)速 30、40、50 r/min。由于試驗(yàn)是 3 因素 3水平, 故可選正交表 L9(34), 做成試驗(yàn)方案 。
根據(jù)上面的實(shí)驗(yàn)方案和按照圖 2 的試驗(yàn)流程圖,我們不斷地調(diào)整臥式沉降離心機(jī)的轉(zhuǎn)速、溢流直徑和差轉(zhuǎn)速, 在不同的工況下對化合完成液進(jìn)行分離, 在離心機(jī)出渣口和排液口分別取不同的樣品。將從排液口取得樣品經(jīng)萬分之一級天平稱重后, 再用快速定量濾紙過濾濾液, 濾紙連同濾出的固體和經(jīng)萬分之一級天平稱重后的從出渣口取得鋇渣樣品一起放入烘箱內(nèi),烘干溫度保持在 105℃, 經(jīng) 1.5小時烘干后, 用萬分之一級精密天平稱重后, 再放入烘箱中繼續(xù)烘干, 每隔0.5小時取出稱重,直至恒重 (二次稱重之差小于2mg), 共作 9 次試驗(yàn)。
3 試驗(yàn)結(jié)果與數(shù)據(jù)分析
按照 GB10901—89 的分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理, 實(shí)驗(yàn)的指標(biāo)為鋇渣出口鋇餅含鋇量(%) 和排液口堿水含鋇量(%)。試驗(yàn)結(jié)果記錄如表 1。
從上表我們可以看出第 6 號試驗(yàn)條件 A2B3C1 的結(jié)果是最佳條件, 即轉(zhuǎn)速為 3 200 r/min, 溢流半徑為138 mm, 差轉(zhuǎn)速為 30 r/min, 在這三個水平下綜合評分最高。
它是否為最好的搭配呢? 我們通過計算各個因素在各個水平下的綜合評分的平均值, 找出該因素使綜合評分最高的水平來。從表 1 的計算結(jié)果可以看出, 轉(zhuǎn)速的綜合評分和的平均值 k3=76.7 最高, 相應(yīng)的轉(zhuǎn)速為3600 轉(zhuǎn)/分; 溢流直徑以 R=138 mm 為宜, 而在三種差轉(zhuǎn)速中以 n=30 r/min 時綜合評分和的平均值最高。把這三個因素的最好水平組合起來, 就得到了一個好的臥式沉降離心機(jī)的參數(shù), 即 A3B3C1。
但是這三個因素中哪個是主要的, 哪個中次要的呢?我們通過計算各個因素的極差, 利用極差的大小來衡量因素對綜合評分的影響。從表 1 中我們可以看出極差值最大為 41.7, 其次為 28.4 和 10, 因此影響臥式沉降離心機(jī)處理效果的主要因素是溢流直徑, 其次為轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速和差轉(zhuǎn)速。
由于主要因素的水平的變化對綜合評分的影響較大, 所以我們必須控制它在最好的水平上。而根據(jù)上述的分析結(jié)果我們認(rèn)為溢流半徑為138mm, 轉(zhuǎn)速為3000 r/min,差轉(zhuǎn)速為 30 r/min 是最好的搭配,即A1B3C1。
由于方案 A3B3C1 和 A1B3C1 它并不在作過的 9 個試驗(yàn)中, 因此我們必須與試驗(yàn)中的最佳試驗(yàn)作對比, 才能得出結(jié)論。試驗(yàn)對比結(jié)果
如表2。
從試驗(yàn)結(jié)果看出當(dāng)采用A1B3C1試驗(yàn)條件來處理懸浮液的效果不如用 A3B3C1、A2B3C1試驗(yàn)條件來處理懸浮液的效果好,但是差別不大,并且臥式沉降離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的提高,使機(jī)器的功耗和磨損增加,壽命縮短。
4 結(jié)論
臥式沉降離心機(jī)的工藝參數(shù)最佳結(jié)果是: 轉(zhuǎn)速3000 r/min、溢流直徑R=138mm、差轉(zhuǎn)速30r/min, 在這種條件下, 經(jīng)過臥式沉降離心機(jī)分離后的硫化鈉水溶液濃度為 4.46%~5.3%, 硫酸鋇鋇餅含硫化鈉堿液量為 22%~25%, 堿液回收率為>95%。
該設(shè)備用于沉淀硫酸鋇生產(chǎn)中固液分離, 完全能夠滿足工藝要求, 對于保證產(chǎn)品質(zhì)量, 降低成本以及治理“三廢”、節(jié)約能源, 都具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會效益,值得在沉淀硫酸鋇行業(yè)推廣使用。